一支全能型技能团队
——记陕西固勤材料技术有限公司生产智造中心烧炉车间
9月29日,中秋佳节,陕西固勤材料技术有限公司生产智造中心烧炉车间一派繁忙景象,53台真空炉井然有序地安全运行着。烧炉车间负责碳化硅产品的烧结,是生产制造中心的火车头,其运行直接影响前后端所有工序的产能和产品的质量。
“保障每一台真空烧结炉始终安全平稳运行是我们班组的光荣使命。”主任李信荣说,这就要求车间人人熟练掌握水、电、气技能,用过硬全能技能把真空烧结炉安全运行牢牢掌握在自己手中。
2021年11月12日7时30分,交接时,早班烧炉操作工张恒发现9号炉回水箱有大量热气冒出,夜班值班人员反映说,巡检时确实发现问题,但没找到故障点导致短时间内炉压变大,大量空气入炉。
“情况紧急!”张恒立即协调同事检查回水水路,他和老同事李伟刚一起处理异常,最终发现有一根回水管无出水,致使剩余水遇高温产生大量蒸汽。当时炉内温度1600度,初查是进水管路堵塞,炉压超过降温段的正常炉压,电极局部温度过高烧坏密封圈,暂时无回水和漏空气导致炉压及局部炉体温度急剧升高,大量的空气漏入意味着炉子内产品、发热原件及炉体保温层会被严重氧化,存在安全风险。
应急作业刻不容缓,立马展开:给故障电极降温,开展漏点检查,搭接临时水管……当时铜电极外壳温度达70℃ 左右,张恒和李伟刚做好个人防护,登高检查位于炉体顶部电极。其他同事检查炉体左右位置电极,最后发现后上位置的电极因温度过高密封圈被烧坏,随机缓慢通临时冷却水,现场热水沸腾,用水冷却降温的同时紧急用真空泥进行应急密封处理,炉内压力及电极温度得到控制,重新抽真空充气,危险情况解除,设备恢复正常运转。
应急处理有预案,处置问题有办法,攻坚克难办法多。2019年,公司引进全国首台大型真空烧结炉。当时,更换电极易损件拆卸工作量大,耗材消耗量大,维修成本高,生产厂家也没现成经验,李信荣看在眼里急在心里,与车间骨干经过多次分析论证,决定成立攻关组接过这个烫手山芋,自己动手解决这个大难题。
攻关小组成员池军辉、魏强、李伟刚、张恒各有所长,也特别能吃苦讲奉献,团队不分上下班,有时在车间一熬就是大半夜,他们最终设计出换电极工装图纸。接下来一鼓作气,现场划线下料,焊接,裁切打磨,把图纸变成成品工装,工装经过投入使用,把所有问题全部解决,集体智慧结晶出的“土办法”获评公司年度优秀创新奖。
烧炉车间每天的工作从雷打不动的班前会开始。交接班,岗对岗,班长对班长,交接炉子状态,交接当班异常,交接工具。接下来大家正式进入设备维修及操作状态。搞维修的10人准备工具及辅材,按流程出库,初喷炉屏,给200多摄氏度炉膛降温,随后进入炉膛检修,直到维修检验合格方可进料。
今年,烧炉车间荣获西安市工人先锋号荣誉称号。
(李江波)